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OMRON PLC在供暖鍋爐智能化控制中的應用

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文章來源: 中國工控網(wǎng) 發(fā)布時間: 2017-2-20

凌控導讀:本文根據(jù)智能自動化的系統(tǒng)理論,設計這一供暖鍋爐智能專家控制系統(tǒng);通過供暖鍋爐控制系統(tǒng)的運行環(huán)境的取暖需求模型,作為建立專家智能系統(tǒng)的關鍵,強調(diào)供暖運行效果;采用一種面向應用對象功能實現(xiàn)的自尋優(yōu)算法模型,克服多回路耦合和煤質(zhì)干擾,很好的解決了鍋爐燃燒控制難題,自動化程度及控制精度都較高,主要技術指標有爐膛負壓控制精度:士2Pa;空氣過剩系統(tǒng):小于1.8;渣含碳量:小于15%;熱效率比手動控制提高:4%;變頻調(diào)速節(jié)電:30%;節(jié)煤:每臺鍋爐(以20噸每小時為例)年節(jié)煤2000噸OMRON 本套鍋爐系統(tǒng)具有人工智能、全自動運行,提高效率等優(yōu)點,為國家大大節(jié)約能源,在國內(nèi)各類型鍋爐中具有很好的推廣價值OMRON

1 引言

  我國是世界上少數(shù)幾個以煤為主要能源的國家之一,目前每年煤炭消費量約12億噸,其中80%通過燃燒被利用智能化,供暖鍋爐 然而,燃燒設備陳舊、效率低、排放無控制造成了能源和環(huán)境污染嚴重,能源節(jié)約與環(huán)境保護已成為現(xiàn)有燃煤技術所需解決的主要問題智能化,供暖鍋爐 我國現(xiàn)有大量的電站鍋爐和供熱鍋爐,每年耗煤量占我國原煤產(chǎn)量的比例相當驚人,但大多數(shù)工業(yè)鍋爐處于能耗高、浪費大、環(huán)境污染等嚴重的生產(chǎn)狀態(tài)智能化,供暖鍋爐 故提高熱效率,降低耗煤量是一件具有深遠意義的工作。

  國外燃煤鍋爐自動控制,隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了初創(chuàng)、成熟、擴展幾個時期,而燃燒系統(tǒng)的控制,始終作為燃煤鍋爐自動控制的重點課題。美國的FOXBORO公司在推出I/A SERIS智能鍋爐自動控制系統(tǒng),德國德萊斯勒燃燒器公司,以及英國海威燃燒工程公司研制出的鍋爐控制系統(tǒng),其燃燒系統(tǒng)的控制都在一定條件下,達到了較好的控制效果;而鍋爐燃燒系統(tǒng)控制采用的模型算法的發(fā)展趨勢,基本上都是采用智能控制、專家系統(tǒng)、模糊控制以及常規(guī)控制集成到系統(tǒng)中。

  我國燃煤鍋爐自動控制系統(tǒng)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,正在走向成熟。有代表性的為:大連海運學院的DMC鍋爐控制系統(tǒng),重慶鋼鐵公司的工業(yè)爐窯模糊控制自動化系統(tǒng),湖南康通信息技術有限公司的鍋爐智能控制系統(tǒng)。與國外同類系統(tǒng)相比,國內(nèi)鍋爐控制系統(tǒng)正處在不斷完善、逐步走向成熟階段。雖然我國燃煤鍋爐燃燒系統(tǒng)的控制模型算法發(fā)展趨勢向國際前沿靠攏,但是結合燃煤供暖鍋爐運行實際,燃煤鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的運行效果一直不很理想。主要表現(xiàn)在不能夠有效的滿足負荷需求,熱效率不能夠得到有效的提高,投運時過于依賴有經(jīng)驗的操作人員,數(shù)據(jù)化控制不強。如何結合燃煤鍋爐運行實際,設計行之有效的鍋爐燃燒系統(tǒng)控制模型,是燃煤鍋爐控制系統(tǒng)中一個迫切需要解決的課題。為了解決這個問題,我們在哈市某供暖小區(qū)采用日本OMRON公司的CS1控制系統(tǒng)而研制開發(fā)了鍋爐智能尋優(yōu)自動控制系統(tǒng),保證鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的同時,實現(xiàn)了鍋爐智能化、自動尋優(yōu)控制,達到了保護環(huán)境,大大提高鍋爐燃燒效率,節(jié)約能源的目的。


  2 控制系統(tǒng)設計及實現(xiàn)

  2、1鍋爐系統(tǒng)運行結構分析

  供暖鍋爐系統(tǒng)是一個多容系統(tǒng)。每臺爐的熱負荷用給煤、送風、引風調(diào)節(jié),作為內(nèi)部燃燒系統(tǒng)控制;給水控制的任務主要是控制供水流量和回水流量 ,從而間接地影響回水溫度和供回水溫差。單臺鍋爐內(nèi)部燃燒系統(tǒng)的給煤、送風調(diào)節(jié)耦合性強;且燃燒控制與給水控制及采暖也有復雜的耦合關系。同時,各爐并網(wǎng)運行時各爐之間也相互耦合,特別是取暖負荷變化較大時,各爐間耦合更為突出;而取暖負荷本身的調(diào)節(jié)又是一個帶純滯后的非線性過程;為了解決相互間耦合、過程滯后及非線性過程所帶來的系統(tǒng)不穩(wěn)定等,前臺程序用Visual Basic語言來實現(xiàn)自動尋優(yōu)、組織運行算法等,通過動態(tài)數(shù)據(jù)交換與KINGVIEW上位機軟件通訊,實現(xiàn)監(jiān)測、控制。


  2、2 燃燒效率曲線

  大多數(shù)工業(yè)鍋爐處于能耗高、浪費大、環(huán)境污染等因素,與燃燒有直接關系,從各種燃燒裝置的實際運行都可知道:如果空氣量不足,燃燒不充分,燃燒效率低;但空氣過多也會使排煙帶走的熱量增加,同樣也是不經(jīng)濟的。根據(jù)以上分析知有以下曲線:


圖一 燃燒效率曲線

 


  關于燃燒問題存在一個普遍的燃燒效率山頂現(xiàn)象,即熱效率對空燃比來說都有一個最大值,可以肯定燃燒效率η是空燃比k的上單峰函數(shù),這是在燃燒系統(tǒng)進行優(yōu)化控制的基礎。[1]可記作:η=f(k),根據(jù)此函數(shù)可得燃燒效率與空燃比之間的函數(shù)關系,達到最佳燃燒值點,提高效率,節(jié)約能源。


2、3 專家系統(tǒng)自尋優(yōu)算法模型
設η=f(k)在約束條件a≤k≤b下是一個上單峰函數(shù),則用改進的極值搜索法設計的自尋優(yōu)算法模型計算過程如下:


 


圖二 自尋優(yōu)算法模型框圖

 

 

  尋優(yōu)步長 SOP;計數(shù)器 n;

  專家系統(tǒng)模型具有兩個獨特鮮明的特點:

  ①具有智能性,無論尋優(yōu)的起始點在最大值的哪邊,它都可以迅速找對優(yōu)化的方向;
  ②它可以達到任何所要求的尋優(yōu)精度[2]。


  2、4 鍋爐燃燒效率公式

    η=Q1/Q η燃燒熱效率;Q1鍋爐供熱量;Q鍋爐給熱量
    Q1=G*ΔT G總循環(huán)水量; ΔT供回水溫差
    Q=T*Qnet T鍋爐耗煤量; Qnet煤低位發(fā)熱值

  通過以上計算公式與鍋爐自尋優(yōu)算法調(diào)配風煤比相結合,可降低鍋爐耗煤量,大大提高熱效率。


  3 軟件設計

  根據(jù)控制方案及用戶要求,計算機控制系統(tǒng)主要完成下列功能:工藝參數(shù)顯示功能、參數(shù)的修改與設置、輸出量的控制、事故記錄的報警及保存、報表數(shù)據(jù)查詢打印等。我們選用Visual Basic 作為前臺程序設計語言[3],實現(xiàn)自動尋優(yōu)算法,與亞控公司的KINGVIEW軟件進行數(shù)據(jù)交換,Microsoft Access 作為后臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),用于保存故障、報警等數(shù)據(jù)。軟件編制主要包括上位機流程圖與下位機控制程序。


  4 鍋爐智能控制的設計

  由取暖小區(qū)需求供熱量、鍋爐系統(tǒng)實際總供熱量和取暖小區(qū)實際消耗熱量,以及能量損失等數(shù)據(jù)組成檢測知識庫。來實現(xiàn)檢測點數(shù)據(jù)的識別、數(shù)據(jù)格式的轉換、熱效率計算、燃燒狀況的測定等推理操作;經(jīng)數(shù)據(jù)過濾、分類、分析等數(shù)據(jù)處理后,送鍋爐系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫。
由時變非線性負荷給定模型形成供暖鍋爐組的控制知識庫,即形成滿負荷運行爐、幫燒調(diào)節(jié)爐、停燒爐及其運行時間等控制知識庫的規(guī)則[1]。由控制推理機來實現(xiàn)燃燒系統(tǒng)的負荷給定和優(yōu)化燃燒,且得到隨負荷變化的負壓給定。

  結合鍋爐工藝運行,實施推理規(guī)則為:用給煤、鼓風、引風粗調(diào)負荷后使系統(tǒng)燃燒滿足負荷需求且爐膛燃燒趨于穩(wěn)定,再采用熱效率尋優(yōu)模型細調(diào)風煤比尋優(yōu),可有效完成鍋爐系統(tǒng)運行達到熱效率極大值點,實現(xiàn)經(jīng)濟燃燒的目的。

 


圖三 供暖鍋爐專家智能控制系統(tǒng)

 


  由取暖小區(qū)需求供熱量、鍋爐系統(tǒng)實際總供熱量和取暖小區(qū)實際消耗熱量,以及能量損失等數(shù)據(jù)組成檢測知識庫,由檢測推理機來實現(xiàn)檢測點數(shù)據(jù)的識別、數(shù)據(jù)格式的轉換、熱效率計算、燃燒狀況的測定等推理操作,經(jīng)數(shù)據(jù)過濾、分類、分析等數(shù)據(jù)處理后,送鍋爐系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫。

  上述小區(qū)供暖鍋爐智能控制系統(tǒng)運行成功的關鍵問題,是鍋爐燃燒控制知識庫的規(guī)則獲取。我們考慮控制規(guī)則可以來自于四個方面:鍋爐燃燒過程運行理論,運行專家的操作經(jīng)驗,工業(yè)現(xiàn)場實際經(jīng)驗的摸索,運行過程中的不斷完善。

  專家智能控制系統(tǒng)是用前臺語言Visual Basic實現(xiàn)的,上位機KINGVIEW軟件將鍋爐實時運行的數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫,表中可清晰了解鍋爐每小時運行數(shù)據(jù),供、回水溫度、爐溫、溫差、供熱量、給熱量、耗煤量、室外溫度,包括鍋爐的熱效率和負荷率。鍋爐運行情況、節(jié)煤情況等一目了然,提高了管理水平。

  專家智能控制系統(tǒng)另外一個突出的優(yōu)點是,組織運行策略,計算機了解室外平均溫度后,可自動根據(jù)組織運行策略,自動起機、自動燃燒、自動尋優(yōu)、自動停爐,按時打印報表,全自動運行。

  燃燒系統(tǒng)的負荷和燃料的協(xié)調(diào)達到最理想狀態(tài),從而節(jié)約大量燃料和電能,并使鍋爐壽命延長。減輕了對大氣污染,真正達到了環(huán)保的目的。另外,自動化的管理模式保證鍋爐運行的安全、穩(wěn)定,減輕操作人員的勞動強度。


  5 結束語

  本文根據(jù)智能自動化的系統(tǒng)理論,設計這一供暖鍋爐智能專家控制系統(tǒng);通過供暖鍋爐控制系統(tǒng)的運行環(huán)境的取暖需求模型,作為建立專家智能系統(tǒng)的關鍵,強調(diào)供暖運行效果;采用一種面向應用對象功能實現(xiàn)的自尋優(yōu)算法模型,克服多回路耦合和煤質(zhì)干擾,很好的解決了鍋爐燃燒控制難題,自動化程度及控制精度都較高,主要技術指標有爐膛負壓控制精度:士2Pa;空氣過剩系統(tǒng):小于1.8;渣含碳量:小于15%;熱效率比手動控制提高:4%;變頻調(diào)速節(jié)電:30%;節(jié)煤:每臺鍋爐(以20噸每小時為例)年節(jié)煤2000噸。本套鍋爐系統(tǒng)具有人工智能、全自動運行,提高效率等優(yōu)點,為國家大大節(jié)約能源,在國內(nèi)各類型鍋爐中具有很好的推廣價值。

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